
【榆林派克parker变频器伺服驱动器维修,PM模块的损坏也会引起OC报警,在FANUC系统的梯形图编程语言中,F是来自NC侧的输入号(NC→PMC),而G是由PMC输出到NC的信号(PMC→NC),其中,G130是PMC输出到NC侧的各轴互锁信号,当其中某一位被置为"1"时,允许对应的伺服移动;为"0"时,禁止对应的伺服轴移动,前不久,我厂从外单位置换回一台台湾大冈工业股份有限公司生产的TNC-20NT数控车床,该数控车床因长期闲置,所用的FANUC0数控系统已经完全瘫痪,机床的数控系统在启动后CRT不能进入FANUC0数控系统正常的工作界面,而显示出一些奇怪的乱码,位置环增益kp主要影响伺服系统的响应,设定值越大,动态响应越快,跟踪误差越小,定位时问越短,但过大有可能引起振动,因此,在整机稳定的前提下,尽X设定较大值,但不要X过机械系统的固有频率,电动机与滚珠丝杆直连,丝杆长度较短,可认为是高刚性连接,其机械系统的固有频率通常能达到70赫兹,此时位置环增益kpX大值可设定为70(1/s),中低刚性的连接kp的设定值不能太高,否则会产生震荡,此时位置环增益kp通常只能在10~30(1/s)间设定,常州变频器维修,数控系统维修X选诺捷自动化,你的选择,没有错。公司网站:www.cnc0519.com
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X一步:X先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。
X二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,电话帮客户解决疑问。
X三步:打开被维修的部件,进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
X四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
X五步:与客户联系洽谈维修所需更换配件,征求用户维修意见,客户确认报价后进行维修。
X六步:维修内容包括排除已知的故障,对老化、损坏的元件进行更换,对整机内外进行彻底的清洗和保养等。
X七步:修复后对部件进行模拟负载测试,完成后发回客户,由客户进行现场测试。
强大的维修工控技术团队,强大的检测设备,强大的维修速度质量,是让客户选择我们的X质条件。
【榆林派克parker变频器伺服驱动器维修,周围环境温度过高;变频器通风不良;冷却风扇故障;温度检测电路故障,检查底板V34场效应管K2225,发现栅极保护贴片电阻24Ω变值为500kΩ,已损坏,功能1操作方法:按功能键|SYSTEM|切换屏幕→按|PMC|软键,再按相应的软键,便可分别进入|PMCLAD|梯形图程序显示功能、|PMCDGN|PMC的I/0信号及内部继电器显示功能、|PMCPRM|PMC参数和显示功能,速度环的增益kv的调整,全数字交流伺服电动机分为大、中、小惯量3种类别,折合到电动机轴上的负载惯量是电动机惯量的30倍以内,为遵循速度环增益kv在允许的范围内越大越好的原则,随着负载惯量与电动机惯量比值的增大,速度环的增益kv设定值应加大,但负载惯量比值大于10时,加大kp、kv增加量不能太大,同时需加大速度环积分时间常数Ti,以保证机械系统的稳定性,机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,造成功率模块散热不良而损坏,由于该台机器使用年限较长,决定对它进行除尘及更换老化器件的维护,以提高其使用寿命。
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【榆林派克parker变频器伺服驱动器维修故障处理:延长加减速时间;减小转矩提升设定值;更换与负载匹配的变频器,电磁干扰使E2pROM读写错误;E2pROM损坏,拆下CUVC板检查发现CBT通讯板上贴片电阻烧坏,按|PMCDGN|→|STATUS|进入信号状态显示屏幕,查找为"1"的信息显示请求位(A)时,查得A10.5为"1",于是,进入梯形图程序显示屏幕|PMCLAD|,查找A10.5置位为"1"的梯形图回路,发现其置位条件中使用了一个保持继电器的K9.1常闭点,此时状态为"0",查阅机床维修说明书,K9.1的含义是:置"1"为托盘底座检测无效,FANUC 0TT原点设置方法,WIA内WA30-10T采用的就是本类型,下面以两轴系统(X轴Z轴)为例,说明原点调整的方法,1.MODE选择为HANDLE,将X轴Z轴手动调整好原点(参照系统的原点标志,使之对齐),2.MODE选择为MDI,按DNGOS,直至出现PARAMETER画面,用↓下找PWE参数,将其修改为“1”,3.按NO.,输入22,按INPUT,屏幕(CRT)显示参数号为21,的参数,将参数“21”的值全部修改为“0”,?4.关闭NC电源,5秒后打开,按“运行准备”,?5.按DNGOS,直至出现PARAMETER画面,按NO.,输入22,按INPUT,屏幕(CRT)显示参数号为21,的参数,将参数“21”的后3位修改为“101”,?6.修改PWE参数为“0”,?7.出现ALARM100?ALARM000,关闭NC电源,5秒后再开,系统显示X轴Z轴坐标为“0.000”,原点调整完,?2.故障分析及处理?①X先排除由于减速时间过短以及由于再生电压而导致过压;?②然后检查输入侧电压是否有问题;?③检查电压检测电路是否出现了故障。